12月15日早晨,在新疆能源活性炭公司的中控室里,歡聲笑語回蕩?!澳銈兟犝f了嗎?炭化煙管這次可是創(chuàng)造了新的運行紀錄,已經連續(xù)1440小時無故障運行!”班前會剛剛結束,控制室內傳來的聲音里滿是激動,每個人的臉上都洋溢著難以掩飾的喜悅與成就感。
時間回溯到2019年,那時的炭化尾氣煙管可不是如今的“穩(wěn)定之星”,而是一個讓人頭疼的“搗蛋鬼”。它時常毫無預警地堵塞,就像一個調皮的“孩子”,總愛在關鍵時刻搗亂。每當這時,生產線就得被迫中斷,工人們不得不頂著嚴寒或酷暑,拆保溫棉、卸法蘭、吊煙管,忙得團團轉。
圖為運維人員對氧炭化爐的運行情況進行巡檢
活性炭公司氧炭化裝置是生產線中的重要一環(huán),對產品質量至關重要,自2019年3月活化爐北爐投入使用以來,炭化料一直供不應求,進料量最高時也不過7.5噸/小時,而炭化煙管的頻繁堵塞更是雪上加霜,導致供給活化爐的炭化料遠遠達不到進料量的需求,這成了大家的“心病”。
清理頻次如何降低?產量如何提升?煙管怎樣改造?安全怎樣保障?......這一個個棘手的問題,就像一座座橫亙在大家面前的“小山”,看著就讓人發(fā)愁?!拔覀兊孟雮€辦法,不能讓這個‘搗蛋鬼’再這么下去了!”員工們心里都憋著一股不服輸的勁兒,暗暗下定決心一定要攻克這個難關。
炭化煙管的改造勢在必行,但設計過程卻異常艱難,需要進行大量的測量、復雜的計算和嚴謹的分析。改造方案更是一改再改,每一次修改都凝聚著技術人員的心血和智慧。
“預燃燒室、高溫煙道的外形尺寸與現場的安裝位置還沒復核呢”“我們得設計一個能沉降并排出煤粉顆粒物的裝置”......會議室里,大家你一言我一語,熱烈地討論著,每個人都在積極地貢獻著想法,迫切地希望能為解決這些難題出一份力。
圖為炭化尾氣系統(tǒng)煙管吊裝現場
終于,經過技術人員無數日夜的奮戰(zhàn)后,炭化尾氣煙管的改造工程于2020年4月29日正式施工。攻關小組成員現場盯守,每一個細節(jié)都不放過,確保工程順利進行。當改造后的煙管投入運行時,大家心中的喜悅難以言表,仿佛看到了勝利的曙光。
然而,好景不長,一個月后,水平煙管又出現了堵塞的情況。大家剛剛放松的神經又緊繃了起來。經過排查,發(fā)現是蒸汽吹掃出了問題。經商討,攻關小組在水平煙管上方加裝了噴吹口,用氮氣進行吹掃,煙管的運行時間得以延長至30天左右,氧化爐的進料量也穩(wěn)定達到了8.5噸/小時,基本滿足了原料供應的需求。
但這并不是終點,技術骨干們依然守在現場,不斷摸索排查堵塞原因,試驗各種疏通方法并優(yōu)化調整。2023年6月,攻關小組自行研發(fā)了“炭化煙管自動清掃裝置”,利用氮氣形成高速氣流帶走積粉,使氧炭化爐的連續(xù)運行時間延長至40天左右。然而,問題仍未徹底解決,大家依然沒有放棄。
圖為技術人員對炭化煙管運行情況進行現場分析
終于,在2024年9月,通過改造氣粉分離室、提升其耐高溫性能、提高系統(tǒng)運行溫度以及改變吹掃方式為螺旋式進出吹掃等一系列措施,炭化煙管的運行時長較之前延長至60天以上。這次改造不僅解決了堵塞問題,還降低了氣流阻力、減少了能源消耗、提高了運行效率。
回望這段歷程,炭化煙管的“成長”仿佛像一部勵志大片,從那個時?!棒[脾氣”、讓人頭疼不已的“搗蛋鬼”,一步步蛻變成為如今屹立不倒的“穩(wěn)定之星”,每一步都充滿了挑戰(zhàn)和艱辛。但正是靠著大家的持之以恒、鍥而不舍地優(yōu)化改造和運行方法,才鑄就了炭化爐煙管改造的成功。
如今,穩(wěn)定運行的炭化煙管,以它獨有的姿態(tài),日夜不息地矗立在生產線旁,默默守護著公司的安全生產。